1钻机介绍
R412型长螺旋钻孔机系全液压控制、履带行走、伸缩式钻杆(凯式钻杆)、采用静态泥浆护壁、钻斗直接取土的新型钻机。最大扭矩120 kN*m,最大给进力100 kN。在操作室内可实现全部动作的控制,并有多个钻进参数表,如:柴油机转速表,柴油机机油压力表,液压油温度表,钻杆提升(下放)压力表,回转压力表等。钻杆转速1挡13 r/min,2挡 32 r/min。操作直观明了。
2操作规程不当容易诱发的问题
钻机投入使用后,效果很好。但武汉市城区地基的复杂多变给施工带来诸多不便,主要表现在以下几点:
(1)地表杂填土(主要为建筑垃圾、废弃的砼、砖块)不均匀,常规方法钻进容易导致桩位偏差过大。
(2)地表下埋有淤泥质粘土,层厚较大,粘性高,常规方法钻进导致钻斗卸土非常困难。每钻进一回次仅需2~3 min,而人工掏取钻斗内钻渣要1 h多。
(3)地层中含有较厚的砂层,常规方法钻进经常造成垮孔,超方严重,给清孔及灌注工作带来困难。
3操作规程的优化
3.1控制桩位偏差,满足规范要求
钻孔桩工地自地表向下3~4 m范围内堆积了一层厚厚的铁礁石,质地坚硬。人工埋设护筒费时费力,不能满足施工进度要求,须用螺旋钻斗直接开孔。但由于铁礁石质地坚硬且胶结性好,钻进时引起钻机的巨大摆动,桩位偏差达30~50 cm,大大超过规范要求。经过多次实践分析,进行如下改进:首先放弃原螺旋钻斗,改用筒式钻斗直接钻进,并在筒式钻斗筒底沿周向等距离焊接锥形钻齿,变桩心钻进为桩边圆周环切,受力均匀;然后在操作时先将钻杆转速开到1挡,并实行间断性加压钻进,轻压慢转,控制回次进尺,不断检查桩位偏差并及时调整。待进入铁礁石层约1 m后,钻斗在孔内已形成导向,此时将转速开到2挡,恢复正常转速进行钻进。实践表明,不仅桩位偏差全部满足规范要求,而且工效提高了近4倍。【冬季挖掘机挖斗保养的七个误区】